Re: [Scoaa-members] Auto-discard notification

  • From: Eduardo Camps-Romero <ecampsromero@xxxxxxx>
  • To: scoaa-members@xxxxxxxxx
  • Date: Mon, 17 Feb 2014 12:25:03 -0500

First off thank you very much Michael for the write up and pictures. It took me 
a few days to get to this email and I will certainly be needing to read it over 
a few times if I choose to do the work myself.

A couple of questions for you or other members who might know. I just go off 
the phone with a local dealer  and the models are T9.9 XPB (power tilt), and 
XEHB (manual). The difference in price quoted was only $100 bucks. I am being 
quoted a bit over 3 grand per engine. I was told the XEHB could not be started 
with the key but at the engine. Is this true? Has anyone had experience with 
the power tilt, it would be a nice feature and it seems the XL2’s have them?  I 
am in Florida and my boat is in California so I may need to pay for labor. 
We’ll see how much they quote me. I have been quoted $4,000 for labor before 
which seems rather steep and that figure might get me to try and do the work 
myself. 

 Thanks again for your time and thoughts,

Eduardo


On Feb 11, 2014, at 8:29 PM, Stephen Wendl <sww.scoaa@xxxxxxxxx> wrote:

for some reason this msg was dropped


Begin forwarded message:

From: scoaa-members-bounces@xxxxxxxxx
Subject: Auto-discard notification
Date: February 11, 2014 at 4:27:21 PM PST
To: scoaa-members-owner@xxxxxxxxx

The attached message has been automatically discarded.
From: "Michael Zotzky" <mzotzky@xxxxxxxxxxx>
Subject: Seawind 1000 Jumanji Re-Power
Date: February 11, 2014 at 4:26:33 PM PST
To: <scoaa-members@xxxxxxxxx>
Cc: <michaelzotzky@xxxxxxxxx>


Eduardo,
 
Here is my write-up after doing the repower on my SW1000.  I currently have 
about 50 hrs on each motor since the repower.  I would say the new motors are 
quieter, get better gas mileage, but do not have the torque of the older 
motors.  The power is adequate though.  These motors also have the flush 
fitting, which makes them very easy to flush out with fresh water after every 
use. 
 
They are considerably smaller – even though both are 9.9 hp – and take up 
less room in the box.  That also makes them easier to remove using the boom.  
I did not dry dock the boat to do the motor change-out.
 
Michael
 
From: Michael Zotzky [mailto:mzotzky@xxxxxxxxxxx] ;
Sent: Sunday, July 08, 2012 4:02 PM
To: 'scoaa-members@xxxxxxxxx'
Subject: Seawind 1000 Jumanji Re-Power
 
Hello All,
 
Just wanted to share some info on our recent re-power of 2002 Seawind 1000, 
hull 123.  The original engines were 2002 year model Yamaha FT9.9D outboards. 
 The port engine failed after 1,100 hours (crankshaft & bearings), and the 
cost to repair the motor was estimated to be $2,600 vs $3,000 for new motor.  
We chose to replace both engines with new Yamaha XEHA model outboards.  These 
are 9.9 hp, extra long shaft (25 in) engines – as were the original motors.  
However, as Joe and others have noted, the original motors were the 323 cm3 
(19.71 cu in) displacement outboard that used the same block as the 15 hp.  
The new 9.9 Yamahas share the same block as the 8 hp models with 212 cm3.  I 
cannot comment on thrust generated by new motor vs the old ones, as they’ve 
only been run a few minutes so far.  On the plus side, the new motors weigh 
less, are smaller, and quieter – and may burn less fuel.
 
Anyway, back to the re-power.  The choice facing anyone in the US doing this 
is to buy: a) model with remote shift and throttle setup, but with power tilt 
and trim (and a very tall mounting bracket that requires modification of the 
motor pod), or b) model with tiller and manual tilt and trim (and shorter 
mounting bracket).  We opted for selection b), and ordered the stainless 
parts from Seawind to convert from tiller to remote operation.  (Current cost 
is $315 per motor for the Seawind parts, plus $70 shipping from Aussie land.) 
 The two-motor bundle of parts is shown in the picture labeled “ONE – SEAWIND 
KIT”.  We disconnected the shift cable in the motor, by pulling out one very 
small cotter pin.  This is going to take a long screwdriver to bend flat, and 
then a set of needle-nose pliers to pull it.  Just follow the shift cable to 
find it.  The throttle control actually consists of two cables that pull in 
either direction.  You can loosen the cables and then the slugs on the end 
have to be worked thru some slots to disconnect.  Then disconnect the wiring 
(unplugged the two starter button wires, and the two kill switch wires), and 
completely remove the tiller handle.  You can see in picture TWO that the 
only remnants of the tiller are the two holes (top, right).  I saved the 
tiller assembly as when I was selling my old working motor, there was a lot 
of demand from fishermen wanting to use them for kickers, but few wanted to 
deal with the remote controls.  This will allow me to convert the motors back 
to tiller operation.
 
On the tiller side, is a soft rubber section that is about 3 inches wide by 
1-1/2 inches tall that has three holes – one for the power cable, one for the 
throttle and shift cables, and a third hole for the small wires of the kill 
switch and starter button.  This rubber section pops in and out pretty 
easily.  We removed the new power cable, and used the hole to hookup the old 
power cable to the motor.  The throttle/shift cable holes were filled with 
black silicone and sealed – since you are going to be moving these cables to 
the other side of the motor.  The third hole – a round one – was used to run 
the electrical harness cable into the motor.  Note that we also re-used our 
old 7-pin harness for this, and did not buy a new harness.  (Re-using the 
harness and the power cables also avoided having to rerun and seal these thru 
the bulkhead.)  Look at the rubber section, and compare it to the cable and 
harness wires, and it’s pretty obvious which hole to use for the power cable 
(flat), and which to use for the wiring harness (round). 
 
Wiring was very simple as Yamaha wiring is standard color.  Merely hook up 
the harness wires to the same color wires in the motor.  All of the 
connections are on one side of the motor, and held in place in a bracket.  
There are also a couple of connections in the front.  The male ends on the 
harness plug into female wires on the motors.  Some female ends of harness 
wires had male ends in the motor.  It was pretty idiot proof.  Although I was 
really concerned about this beforehand, wiring turned out to be the easiest 
part of the re-power.  Go ahead and wire up the harness before you put the 
motor in the well.  If you look at picture one, you can see how the power 
cable and wiring harness fit under a plastic fitting near the top right, and 
then lead into the rubber panel on the motor.  I also zip tied these two 
cables to this fitting, so they don’t move.  Near the top of picture TWO, you 
can also see where all of the wires come together.
 
Now for the Teleflex cables.  The Seawind parts include a bracket that bolts 
to the bottom cowling of the motor, using existing holes.  The throttle and 
shift cables are held in place with Teleflex cable clips (also included in 
the Seawind kit).  It is a fairly sturdy bracket, and needs to be as the 
cables put a lot of stress on it.  The bracket is well-made, with the only 
disappointment being the holes pre-drilled on the bracket are not the same 
spacing as the Teleflex cable clips.  So be prepared to drill new holes – 
which unfortunately need to overlap the old holes – or “widen” them however 
you can.  Make sure you have new bits as stainless is not easy to drill, 
especially when the new hole overlaps the old. 
 
For the attachment of the throttle cable on top, the holes were in the right 
location, but just needed to be correctly spaced.  For the shift attachment 
on the side, we found that drilling new holes about one-half inch closer to 
the motor allowed for more thread in the plastic end piece of the cable.  (In 
the original hole position, there was only about 1/4 inch of the cable rod 
threaded into the end fitting.)  In picture THREE, you can see the cable 
attachments.  The choke and the hard rubber panel on this side of the motor 
are removed.  Note that the throttle is on the right, and the shift cable on 
the left.  (Ignore the second set of holes we drilled further in from the 
throttle cable attachment.  I was trying to see if moving it back a half inch 
– as was necessary for the shift cable – but this moved it too far back.) 
 
Another thing to note in picture THREE is that the Seawind bracket is 
attached via the two Phillips-head screws seen below the throttle cable.  
(Note that you have to buy all of these screws – they are not in the Seawind 
kit.  If I had thought about it, I should have noted diameter and length of 
each of the screws we used.  We ended up buying several sizes, and cut them 
off with a hacksaw to get a precise length.)  I used stainless steel washers, 
separated from the aluminum motor with nylon washers – to prevent corrosion.  
I layed a couple of sections of electrical tape on the top of the bracket 
that comes in contact with the motor, to prevent corrosion as well.  Nylock 
nuts were used on all screws.  Also, you can see that I used black heat 
shrink tubing to seal the connection of the stainless cable tube to the cable 
end fitting.  On my cables (old), these tubes had separated and left wire 
exposed.  Hopefully this will limit the exposure of the wire section to salt 
water.
 
The black round fitting that is about two inches to the right of the throttle 
cable – with a rubber cap to the right of that – is the new Yamaha fuel line 
fitting.  They are now round, and you twist on the hose.  The short black 
hose on the left side of the motor is the flush hose.  I eventually extended 
these up so they could be accessed easier.  (More on that later.)  The water 
hose end fitting normally attaches to the motor, but this bracket was removed 
as it was in the way of the new shift cable placement.  Note that this end 
fitting must stay connected when the motor is run, or else the water will go 
overboard and not cool the powerhead.
 
Unfortunately I do not have better pictures of the shift connection 
installed.  You can see the fitting in the middle of the SEAWIND KIT picture 
earlier.  Probably the best piece of the Seawind kit is this short stainless 
steel arm that attaches to the shift axle running across the motor.  If you 
look closely at picture THREE, this axle runs below the attachment point for 
the throttle.  You can see the shiny stainless fitting coming in from the 
left side of the motor, and held in place with a hex-head screw.  Whereas the 
Yamaha kit has this shift lever made in plastic, and turned up, the Seawind 
kit features it in stainless, and turned down.  A rubber cap is removed from 
the side of the motor, and the Seawind piece is slid onto the shift axle, and 
fastened with a bolt with metric threads.  The bolt threads into the axle.  
This is really the only metric bolt you will need to buy (unless you live 
outside of the US).  Oh, and one more thing I did before sliding on the 
Seawind shift lever was to put two o-rings on the piece.  There is not enough 
space for them to fit between the lever and the motor, but on the outside 
they can act as a bit of a guard to limit water splashing in between the 
shift piece and the motor. 
 
If you look at picture FOUR, you can see the choke installed, and the hard 
rubber panel at the base of the choke pull in place as well.  This panel 
needs to be drilled so that the throttle cable can fit thru it.  This takes a 
lot of measurement to determine where to drill, and a 1/4 in hole.  (I 
stretched tape across the opening, straightened a coat hanger, and ran it 
thru the Teleflex cable bracket to the throttle end fitting to see where the 
hole should be located to line up.)  The rubber drills very easily.  I spaced 
up a bit size because a 1/4 inch bit yielded a hole smaller than 1/4 inch.  
After you drill the hole, take a sharp knife and cut a slit from the hole 
down thru the bottom of the rubber panel.  This makes it easy to put on 
without having to remove the cable.  The slit closes up watertight when the 
metal piece on top is bolted on.  Near the bottom of picture FOUR you can see 
three holes in the bracket that were not used.  The outside empty holes were 
the original ones.  The middle hole is one drilled to fit the Teleflex clamp. 
 The screws shown are for the final placement of the Teleflex clamp (which is 
on the other side, and cannot be seen in this picture.)  So you might want to 
check your shift cable length before drilling any new holes.
 
As the shift lever is not turned down, whereas the old motor lever was turned 
up, the next step required is to disassembly the Teleflex shifter/throttle 
control and move the shift cable to the other side of the cam.  I removed the 
hose clamps in the starboard hull closet below, and tugged on the cables to 
try to get some excess so that the Teleflex assembly could be pulled up to 
access the cable attachments.  This is where things got bloody as the 
internals of this mechanism have a host of sharp parts.  Also be careful that 
you don’t pull the assembly so far as to break the soldered wire connection 
that tells the key switch the motor is in neutral, and motor circuit allowed 
to start.  This is easy to figure out once you see the assembly internals.  
It would probably help to have someone below helping, but not necessary (as I 
did mine myself).  Note that if you don’t do this step, when you move the 
shift forward, the motor will go into reverse.  As I had both an old and new 
motor installed at the same time.  I had to disassemble this assembly twice.  
I thought about doing both sides at the same time when doing the initial, 
port motor installation, but didn’t think anyone test driving the old motor 
would be impressed by it running backwards!
 
So that finishes the heavy stuff.  Earlier I pointed out the water flush 
hose.  I removed the end fitting and added a 5/16 inch barb-to-barb connector 
and about two feet of Teleflex 5/16 inch fuel hose to extend the end fitting 
up to a reachable level.   See picture FIVE – FLUSH HOSE.   I also enclosed 
this hose in the corrugated plastic tubing that is normally used to encase 
wires and prevent them from chafe.  You don’t want this piece of hose to 
chafe thru, as your cooling water will be dumped overboard.  I screwed the 
end fitting to a small piece of high-density plastic.  The screws come from 
the back of the plate, into the plastic fitting – so you will need to 
countersink them.  Then I screwed the plate to the motor box with 1/2 inch 
long screws.  Be careful here as the motor box is very thin and you can 
easily drill thru it.  (Of course, if you don’t care about screw heads 
showing, you can always just drill thru the box and screw into the plastic 
fitting!)  I zip-tied the tubing to the motor bracket to keep it from chafing 
on the motor or the shift cable.  It probably needs an additional clamp added 
to keep it from falling into the motor well when disconnected.  Only other 
thing to note in this picture is that the fuel hoses are fairly long, so we 
can lead them back and hook them into a special cap on the Honda generator.  
When they are hooked to the outboard, there is a loop of fuel line velcro’d 
on the wall.
 
Ok, so you probably noticed from picture FIVE that the footprint of these new 
motors is very much smaller than the older motors.  Plus Yamaha listed the 
old 9.9’s at 116 lbs, but I suspect that was closer to 120 lbs based on 
hefting them off and on the boat a few times.  We weighed the new motor with 
the tiller removed, and it came in at exactly 100 lbs.  It is noticeably 
lighter to carry than the old ones.  Compare picture SIX to SEVEN to see the 
difference in size.
 
Included in the Seawind is also a bracket to keep the motor from turning.  
Both the old and new motors have the same friction lever that keeps the motor 
from turning when engage, and allows it to turn when loosened.  As this still 
works on both of my old motors, and I like the ability to turn them when 
working on them, I did not install the Seawind brackets.  It also appeared 
that the friction levers had to be disassembled on the motors to install the 
Seawind brackets.  If motor turning ever becomes an issue, I will pull the 
motors and install them. 
 
To-date, I installed the port motor, but had a bit of delay on the starboard 
motor installation as I left the old one in place while trying to sell it.  
(Generally people want to see them run before purchase!)  A week ago the old 
motor sold, and I installed the new starboard motor as well.  Due to other 
commitments, I have only run each of them a few minutes, flushed them, and 
left the boat.  The new motors are very much quieter, but “wiggle” much more 
than the older motors.  If it was a two-stroke, I would say this is from 
break-in, but not sure about four-stroke.  The previous owner replaced the 
wood on the starboard motor bracket with plastic Star Board, and as the port 
wood was showing some cracking, I did the same to the port side when we had 
the engines off.  I also replaced all of the board attachment screws as they 
had evidence of crevice corrosion, and it was very easy to do when the motors 
were off.  I also put new bolts in to screw the motors to the brackets, and 
note the hole placement is not the same for the new motors – so these have to 
be drilled.  (One of those 12 inch long, 1/4 inch diameter bits does this 
easily.)  I have purchased new hour meters and tachometers, and hope to 
install all of this in the next week or two.  We are planning a long trip in 
early August, so would be good to get some of the motor break-in done prior 
to departure.
 
Michael Zotzky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Four.jpg><One - Seawind Kit.jpg><Seven - New Motor.jpg><Six - Old 
Motor.jpg><Three.jpg><Two.jpg><Five - Flush Hose.jpg>

_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members

Other related posts: