Re: [Scoaa-members] Auto-discard notification

  • From: Eduardo Camps-Romero <ecampsromero@xxxxxxx>
  • To: JOE WEATHERS <jweathers@xxxxxxxxxxxx>, scoaa-members@xxxxxxxxx
  • Date: Tue, 18 Feb 2014 09:48:04 -0500

Hello Joe,

I had my boat in Alameda at, I forget the name of the Marina but it was on the 
bay side and an Almar facility. Really liked my end tie and not having to motor 
up the estuary. I then left for Japan for a ear and placed the boat in 
Captained charter where my engines gave me endless problems and she was at 
Treasure Island for a bit and is now on the estuary in central basin. 

Several Ha Ha’s, impressive. My plan was to take the family in 2011 but then my 
wife was awarded a grant to do her fieldwork for her PhD in Anthropology in 
Japan and the cruising kitty went to support our family for the last two years. 
Now back in the USA but on the wrong coast, in Miami Florida. I bought a 18 
foot Cape Dory Typhoon and wouldn’t you know it, have had nothing but problems 
with my Honda 5 hp outboard.

I will look to give you a call when my voice comes back after a cold I am 
working through. I would really like to tap your experience and any help you 
might be able to provide. I have a game plan to Cabo but need to figure out the 
rest.

Thanks for you time,

Eduardo 


On Feb 17, 2014, at 8:18 PM, JOE WEATHERS <JWEATHERS@xxxxxxxxxxxx> wrote:

Hi Eduardo,
My name is Joe Weathers. Just getting caught up with the conversation that 
has been going on about your boat. Rigging, engine replacement, hull 
extensions, rudder seals, etc.. I keep my Seawind (Sea YA) at Alameda Calif, 
where do you keep your boat? I have enjoyed Sea Ya for the past 12 to 13 
years and have been through many of the issues you address. If you care to 
give me a call ( 530 559 2807 ) I will be glad to help in any way I can. Sea 
YA and I started in San Diego and we have done several Ha Ha's events, and I 
have helped several  others make that trip as well.
talk to you latter
Joe
 
 Original Message -----
From: Eduardo Camps-Romero
To: scoaa-members@xxxxxxxxx
Sent: Monday, February 17, 2014 3:18 PM
Subject: Re: [Scoaa-members] Auto-discard notification

Michael,

Thank you again. I am concerned about anything dragging in salt water. I 
wonder how the new Seawinds XL2 deal with this. I can’t imagine they would 
have something sticking out of the engine pod. I was told by the mechanic 
that on the XEHB (I don’t think they make the A anymore?) it wouldn’t start 
at the key. It’s good to hear that at least yours did. X = 25” shaft, P = 
power tilt, not really sure what the B means.

Later this week the mechanic will swing by my boat to give me an estimate. I 
read that some folks were finding these engines for $2500 but I don’t think 
the mechanic would install it unless I bought it from his shop. I would 
imagine it would take me longer having never pulled an engine from my 
Seawind. I will wait and see what the quote is. I can’t really fly all my 
tools out so I am kind of held hostage to paying for labor the more I think 
about it.  Really need to find out about this longer bracket. Perhaps someone 
from Seawind can let me know as well as custom brackets they may sell. I like 
the idea of replacing the wood in the engine pods with something more 
durable. I am a bit concerned that these engines seem to have less power as 
the older ones asI felt a little thin on that department with my old motors. 
Again my old motors were not pristine. If it wasn’t so much labor I might 
look harder at the Honda 20’s. I really haven’t heard of much else in terms 
of engines being used. I read in the archives someone who put the power tilt 
engines in his Seawind but didn’t hear anything about the bracket sticking 
out. Would be great if the owner could comment for me. 

I have a long list before I would feel the boat is ready to go out the golden 
gate. Finish up replacing the standing rigging. Go over the running rigging. 
New sails and I imagine batten cars. I have original electronics but figure I 
will be beyond broke at this point. I might hire a captain for the leg from 
San Francisco to San Diego perhaps stopping off at the Islands along the way. 
Not sure how much hiring a captain costs.

Then Maybe the the Ha Ha (a big regatta from San Diego to Cabo San Lucas), 
will need some crew for that but I don’t think at that point I would need to 
hire a skipper feeling a bit more confident in myself. That still leaves my 
boat far away from Florida and  in a hurricane area. I am really itching to 
cruise the Sea of Cortez but can only take so much time off from work and 
really want the boat at my home in Miami. I really don’t want to sell her 
after all I have put into her and she would be such a fine yacht for Florida 
and Caribbean. 

Really missing sailing on her.

Eduardo


On Feb 17, 2014, at 5:54 PM, Michael Zotzky <michaelzotzky@xxxxxxxxx> wrote:

Eduardo,
 
My motors are XEHA.  Not sure what the difference in the A vs B.  It may be 
that the A has the electric and pull start, and the B has only the pull 
start?  I would be surprised if that were the case.
 
I had the same choice of going with the power tilt model.  If I remember 
correctly, I could get that model without the tiller on it, and wiring would 
have been easier.  My concern was that the mounting bracket for the power 
tilt sticks down much further, and I didn't want anything dragging in the 
waves.  Removing the tiller and connecting the wiring harness was not so 
hard.  Plus I couldn't see using the power tilt function anyway, instead of 
the standard pull-up bracket that comes with the boat.  Once the wiring 
harness was hooked up, both of my motors are started using the Seawind key 
switch.  I also hooked up dual tachometers and put them in a pod to the 
right of the standard instrument pod.  Makes it very easy to assure that the 
motors are both running the same speed.  Its not unusual for us to spend a 
couple of days motoring on the ICW to get to good cruising grounds, and 
having the tachs to know exact engine RPM's comes in very handy there.
 
I installed both of my motors myself.  Actually put them in the boat myself 
as well.  Just use the boom.  It would have been easier with another person, 
but I did a lot of measuring and moving, etc, to get them exactly where I 
wanted, and didn't need a helper standing around for that time watching.  
(In other words, I sent my wife home!  She didn't find the installation 
experience as interesting as I did, apparently!)
 
Would I pay someone to do this?  Yeah, if I really knew the guy/gal would do 
a good job.  I have not had great luck with small motor mechanics.  In more 
than a couple of instances, had to go back behind them and fix things they 
messed up.  This way I knew exactly how to install, remove, wire, etc.  I 
picked up both motors new from the shop around 10 am, went to a friends 
garage to use his bench to clamp the motor on, removed the tiller and got 
ready for the wiring harness, carried it to the boat, installed, and was 
done with the first motor before dark.  Next day I did the second motor, and 
had them both running by end of day.  It really depends whether you like 
doing this kind of stuff or not.  I was most intimidated by the wiring, but 
as it turned out, it was pretty easy.


On Mon, Feb 17, 2014 at 11:25 AM, Eduardo Camps-Romero 
<ecampsromero@xxxxxxx> wrote:
First off thank you very much Michael for the write up and pictures. It took 
me a few days to get to this email and I will certainly be needing to read 
it over a few times if I choose to do the work myself.

A couple of questions for you or other members who might know. I just go off 
the phone with a local dealer  and the models are T9.9 XPB (power tilt), and 
XEHB (manual). The difference in price quoted was only $100 bucks. I am 
being quoted a bit over 3 grand per engine. I was told the XEHB could not be 
started with the key but at the engine. Is this true? Has anyone had 
experience with the power tilt, it would be a nice feature and it seems the 
XL2’s have them?  I am in Florida and my boat is in California so I may need 
to pay for labor. We’ll see how much they quote me. I have been quoted 
$4,000 for labor before which seems rather steep and that figure might get 
me to try and do the work myself. 

 Thanks again for your time and thoughts,

Eduardo


On Feb 11, 2014, at 8:29 PM, Stephen Wendl <sww.scoaa@xxxxxxxxx> wrote:

for some reason this msg was dropped


Begin forwarded message:

From: scoaa-members-bounces@xxxxxxxxx
Subject: Auto-discard notification
Date: February 11, 2014 at 4:27:21 PM PST
To: scoaa-members-owner@xxxxxxxxx

The attached message has been automatically discarded.
From: "Michael Zotzky" <mzotzky@xxxxxxxxxxx>
Subject: Seawind 1000 Jumanji Re-Power
Date: February 11, 2014 at 4:26:33 PM PST
To: <scoaa-members@xxxxxxxxx>
Cc: <michaelzotzky@xxxxxxxxx>


Eduardo,
 
Here is my write-up after doing the repower on my SW1000.  I currently have 
about 50 hrs on each motor since the repower.  I would say the new motors 
are quieter, get better gas mileage, but do not have the torque of the 
older motors.  The power is adequate though.  These motors also have the 
flush fitting, which makes them very easy to flush out with fresh water 
after every use. 
 
They are considerably smaller – even though both are 9.9 hp – and take up 
less room in the box.  That also makes them easier to remove using the 
boom.  I did not dry dock the boat to do the motor change-out.
 
Michael
 
From: Michael Zotzky [mailto:mzotzky@xxxxxxxxxxx] ;
Sent: Sunday, July 08, 2012 4:02 PM
To: 'scoaa-members@xxxxxxxxx'
Subject: Seawind 1000 Jumanji Re-Power
 
Hello All,
 
Just wanted to share some info on our recent re-power of 2002 Seawind 1000, 
hull 123.  The original engines were 2002 year model Yamaha FT9.9D 
outboards.  The port engine failed after 1,100 hours (crankshaft & 
bearings), and the cost to repair the motor was estimated to be $2,600 vs 
$3,000 for new motor.  We chose to replace both engines with new Yamaha 
XEHA model outboards.  These are 9.9 hp, extra long shaft (25 in) engines – 
as were the original motors.  However, as Joe and others have noted, the 
original motors were the 323 cm3 (19.71 cu in) displacement outboard that 
used the same block as the 15 hp.  The new 9.9 Yamahas share the same block 
as the 8 hp models with 212 cm3.  I cannot comment on thrust generated by 
new motor vs the old ones, as they’ve only been run a few minutes so far.  
On the plus side, the new motors weigh less, are smaller, and quieter – and 
may burn less fuel.
 
Anyway, back to the re-power.  The choice facing anyone in the US doing 
this is to buy: a) model with remote shift and throttle setup, but with 
power tilt and trim (and a very tall mounting bracket that requires 
modification of the motor pod), or b) model with tiller and manual tilt and 
trim (and shorter mounting bracket).  We opted for selection b), and 
ordered the stainless parts from Seawind to convert from tiller to remote 
operation.  (Current cost is $315 per motor for the Seawind parts, plus $70 
shipping from Aussie land.)  The two-motor bundle of parts is shown in the 
picture labeled “ONE – SEAWIND KIT”.  We disconnected the shift cable in 
the motor, by pulling out one very small cotter pin.  This is going to take 
a long screwdriver to bend flat, and then a set of needle-nose pliers to 
pull it.  Just follow the shift cable to find it.  The throttle control 
actually consists of two cables that pull in either direction.  You can 
loosen the cables and then the slugs on the end have to be worked thru some 
slots to disconnect.  Then disconnect the wiring (unplugged the two starter 
button wires, and the two kill switch wires), and completely remove the 
tiller handle.  You can see in picture TWO that the only remnants of the 
tiller are the two holes (top, right).  I saved the tiller assembly as when 
I was selling my old working motor, there was a lot of demand from 
fishermen wanting to use them for kickers, but few wanted to deal with the 
remote controls.  This will allow me to convert the motors back to tiller 
operation.
 
On the tiller side, is a soft rubber section that is about 3 inches wide by 
1-1/2 inches tall that has three holes – one for the power cable, one for 
the throttle and shift cables, and a third hole for the small wires of the 
kill switch and starter button.  This rubber section pops in and out pretty 
easily.  We removed the new power cable, and used the hole to hookup the 
old power cable to the motor.  The throttle/shift cable holes were filled 
with black silicone and sealed – since you are going to be moving these 
cables to the other side of the motor.  The third hole – a round one – was 
used to run the electrical harness cable into the motor.  Note that we also 
re-used our old 7-pin harness for this, and did not buy a new harness.  
(Re-using the harness and the power cables also avoided having to rerun and 
seal these thru the bulkhead.)  Look at the rubber section, and compare it 
to the cable and harness wires, and it’s pretty obvious which hole to use 
for the power cable (flat), and which to use for the wiring harness 
(round). 
 
Wiring was very simple as Yamaha wiring is standard color.  Merely hook up 
the harness wires to the same color wires in the motor.  All of the 
connections are on one side of the motor, and held in place in a bracket.  
There are also a couple of connections in the front.  The male ends on the 
harness plug into female wires on the motors.  Some female ends of harness 
wires had male ends in the motor.  It was pretty idiot proof.  Although I 
was really concerned about this beforehand, wiring turned out to be the 
easiest part of the re-power.  Go ahead and wire up the harness before you 
put the motor in the well.  If you look at picture one, you can see how the 
power cable and wiring harness fit under a plastic fitting near the top 
right, and then lead into the rubber panel on the motor.  I also zip tied 
these two cables to this fitting, so they don’t move.  Near the top of 
picture TWO, you can also see where all of the wires come together.
 
Now for the Teleflex cables.  The Seawind parts include a bracket that 
bolts to the bottom cowling of the motor, using existing holes.  The 
throttle and shift cables are held in place with Teleflex cable clips (also 
included in the Seawind kit).  It is a fairly sturdy bracket, and needs to 
be as the cables put a lot of stress on it.  The bracket is well-made, with 
the only disappointment being the holes pre-drilled on the bracket are not 
the same spacing as the Teleflex cable clips.  So be prepared to drill new 
holes – which unfortunately need to overlap the old holes – or “widen” them 
however you can.  Make sure you have new bits as stainless is not easy to 
drill, especially when the new hole overlaps the old. 
 
For the attachment of the throttle cable on top, the holes were in the 
right location, but just needed to be correctly spaced.  For the shift 
attachment on the side, we found that drilling new holes about one-half 
inch closer to the motor allowed for more thread in the plastic end piece 
of the cable.  (In the original hole position, there was only about 1/4 
inch of the cable rod threaded into the end fitting.)  In picture THREE, 
you can see the cable attachments.  The choke and the hard rubber panel on 
this side of the motor are removed.  Note that the throttle is on the 
right, and the shift cable on the left.  (Ignore the second set of holes we 
drilled further in from the throttle cable attachment.  I was trying to see 
if moving it back a half inch – as was necessary for the shift cable – but 
this moved it too far back.) 
 
Another thing to note in picture THREE is that the Seawind bracket is 
attached via the two Phillips-head screws seen below the throttle cable.  
(Note that you have to buy all of these screws – they are not in the 
Seawind kit.  If I had thought about it, I should have noted diameter and 
length of each of the screws we used.  We ended up buying several sizes, 
and cut them off with a hacksaw to get a precise length.)  I used stainless 
steel washers, separated from the aluminum motor with nylon washers – to 
prevent corrosion.  I layed a couple of sections of electrical tape on the 
top of the bracket that comes in contact with the motor, to prevent 
corrosion as well.  Nylock nuts were used on all screws.  Also, you can see 
that I used black heat shrink tubing to seal the connection of the 
stainless cable tube to the cable end fitting.  On my cables (old), these 
tubes had separated and left wire exposed.  Hopefully this will limit the 
exposure of the wire section to salt water.
 
The black round fitting that is about two inches to the right of the 
throttle cable – with a rubber cap to the right of that – is the new Yamaha 
fuel line fitting.  They are now round, and you twist on the hose.  The 
short black hose on the left side of the motor is the flush hose.  I 
eventually extended these up so they could be accessed easier.  (More on 
that later.)  The water hose end fitting normally attaches to the motor, 
but this bracket was removed as it was in the way of the new shift cable 
placement.  Note that this end fitting must stay connected when the motor 
is run, or else the water will go overboard and not cool the powerhead.
 
Unfortunately I do not have better pictures of the shift connection 
installed.  You can see the fitting in the middle of the SEAWIND KIT 
picture earlier.  Probably the best piece of the Seawind kit is this short 
stainless steel arm that attaches to the shift axle running across the 
motor.  If you look closely at picture THREE, this axle runs below the 
attachment point for the throttle.  You can see the shiny stainless fitting 
coming in from the left side of the motor, and held in place with a 
hex-head screw.  Whereas the Yamaha kit has this shift lever made in 
plastic, and turned up, the Seawind kit features it in stainless, and 
turned down.  A rubber cap is removed from the side of the motor, and the 
Seawind piece is slid onto the shift axle, and fastened with a bolt with 
metric threads.  The bolt threads into the axle.  This is really the only 
metric bolt you will need to buy (unless you live outside of the US).  Oh, 
and one more thing I did before sliding on the Seawind shift lever was to 
put two o-rings on the piece.  There is not enough space for them to fit 
between the lever and the motor, but on the outside they can act as a bit 
of a guard to limit water splashing in between the shift piece and the 
motor. 
 
If you look at picture FOUR, you can see the choke installed, and the hard 
rubber panel at the base of the choke pull in place as well.  This panel 
needs to be drilled so that the throttle cable can fit thru it.  This takes 
a lot of measurement to determine where to drill, and a 1/4 in hole.  (I 
stretched tape across the opening, straightened a coat hanger, and ran it 
thru the Teleflex cable bracket to the throttle end fitting to see where 
the hole should be located to line up.)  The rubber drills very easily.  I 
spaced up a bit size because a 1/4 inch bit yielded a hole smaller than 1/4 
inch.  After you drill the hole, take a sharp knife and cut a slit from the 
hole down thru the bottom of the rubber panel.  This makes it easy to put 
on without having to remove the cable.  The slit closes up watertight when 
the metal piece on top is bolted on.  Near the bottom of picture FOUR you 
can see three holes in the bracket that were not used.  The outside empty 
holes were the original ones.  The middle hole is one drilled to fit the 
Teleflex clamp.  The screws shown are for the final placement of the 
Teleflex clamp (which is on the other side, and cannot be seen in this 
picture.)  So you might want to check your shift cable length before 
drilling any new holes.
 
As the shift lever is not turned down, whereas the old motor lever was 
turned up, the next step required is to disassembly the Teleflex 
shifter/throttle control and move the shift cable to the other side of the 
cam.  I removed the hose clamps in the starboard hull closet below, and 
tugged on the cables to try to get some excess so that the Teleflex 
assembly could be pulled up to access the cable attachments.  This is where 
things got bloody as the internals of this mechanism have a host of sharp 
parts.  Also be careful that you don’t pull the assembly so far as to break 
the soldered wire connection that tells the key switch the motor is in 
neutral, and motor circuit allowed to start.  This is easy to figure out 
once you see the assembly internals.  It would probably help to have 
someone below helping, but not necessary (as I did mine myself).  Note that 
if you don’t do this step, when you move the shift forward, the motor will 
go into reverse.  As I had both an old and new motor installed at the same 
time.  I had to disassemble this assembly twice.  I thought about doing 
both sides at the same time when doing the initial, port motor 
installation, but didn’t think anyone test driving the old motor would be 
impressed by it running backwards!
 
So that finishes the heavy stuff.  Earlier I pointed out the water flush 
hose.  I removed the end fitting and added a 5/16 inch barb-to-barb         
 connector and about two feet of Teleflex 5/16 inch fuel hose to extend the 
end fitting up to a reachable level.   See picture FIVE – FLUSH HOSE.   I 
also enclosed this hose in the corrugated plastic tubing that is normally 
used to encase wires and prevent them from chafe.  You don’t want this 
piece of hose to chafe thru, as your cooling water will be dumped 
overboard.  I screwed the end fitting to a small piece of high-density 
plastic.  The screws come from the back of the plate, into the plastic 
fitting – so you will need to countersink them.  Then I screwed the plate 
to the motor box with 1/2 inch long screws.  Be careful here as the motor 
box is very thin and you can easily drill thru it.  (Of course, if you 
don’t care about screw heads showing, you can always just drill thru the 
box and screw into the plastic fitting!)  I zip-tied the tubing to the 
motor bracket to keep it from chafing on the motor or the shift cable.  It 
probably needs an additional clamp added to keep it from falling into the 
motor well when disconnected.  Only other thing to note in this picture is 
that the fuel hoses are fairly long, so we can lead them back and hook them 
into a special cap on the Honda generator.  When they are hooked to the 
outboard, there is a loop of fuel line velcro’d on the wall.
 
Ok, so you probably noticed from picture FIVE that the footprint of these 
new motors is very much smaller than the older motors.  Plus Yamaha listed 
the old 9.9’s at 116 lbs, but I suspect that was closer to 120 lbs based on 
hefting them off and on the boat a few times.  We weighed the new motor 
with the tiller removed, and it came in at exactly 100 lbs.  It is 
noticeably lighter to carry than the old ones.  Compare picture SIX to 
SEVEN to see the difference in size.
 
Included in the Seawind is also a bracket to keep the motor from turning.  
Both the old and new motors have the same friction lever that keeps the 
motor from turning when engage, and allows it to turn when loosened.  As 
this still works on both of my old motors, and I like the ability to turn 
them when working on them, I did not install the Seawind brackets.  It also 
appeared that the friction levers had to be disassembled on the motors to 
install the Seawind brackets.  If motor turning ever becomes an issue, I 
will pull the motors and install them. 
 
To-date, I installed the port motor, but had a bit of delay on the 
starboard motor installation as I left the old one in place while trying to 
sell it.  (Generally people want to see them run before purchase!)  A week 
ago the old motor sold, and I installed the new starboard motor as well.  
Due to other commitments, I have only run each of them a few minutes, 
flushed them, and left the boat.  The new motors are very much quieter, but 
“wiggle” much more than the older motors.  If it was a two-stroke, I would 
say this is from break-in, but not sure about four-stroke.  The previous 
owner replaced the wood on the starboard motor bracket with plastic Star 
Board, and as the port wood was showing some cracking, I did the same to 
the port side when we had the engines off.  I also replaced all of the 
board attachment screws as they had evidence of crevice corrosion, and it 
was very easy to do when the motors were off.  I also put new bolts in to 
screw the motors to the brackets, and note the hole placement is not the 
same for the new motors – so these have to be drilled.  (One of those 12 
inch long, 1/4 inch diameter bits does this easily.)  I have purchased new 
hour meters and tachometers, and hope to install all of this in the next 
week or two.  We are planning a long trip in early August, so would be good 
to get some of the motor break-in done prior to departure.
 
Michael Zotzky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Four.jpg><One - Seawind Kit.jpg><Seven - New Motor.jpg><Six - Old 
Motor.jpg><Three.jpg><Two.jpg><Five - Flush Hose.jpg>

_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members


_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members

_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members



_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members


No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1432 / Virus Database: 3705/6600 - Release Date: 02/17/14

_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members

Other related posts: