Re: [Scoaa-members] Auto-discard notification

  • From: Eduardo Camps-Romero <ecampsromero@xxxxxxx>
  • To: scoaa-members@xxxxxxxxx
  • Date: Mon, 17 Feb 2014 18:18:13 -0500

Michael,

Thank you again. I am concerned about anything dragging in salt water. I wonder 
how the new Seawinds XL2 deal with this. I can’t imagine they would have 
something sticking out of the engine pod. I was told by the mechanic that on 
the XEHB (I don’t think they make the A anymore?) it wouldn’t start at the key. 
It’s good to hear that at least yours did. X = 25” shaft, P = power tilt, not 
really sure what the B means.

Later this week the mechanic will swing by my boat to give me an estimate. I 
read that some folks were finding these engines for $2500 but I don’t think the 
mechanic would install it unless I bought it from his shop. I would imagine it 
would take me longer having never pulled an engine from my Seawind. I will wait 
and see what the quote is. I can’t really fly all my tools out so I am kind of 
held hostage to paying for labor the more I think about it.  Really need to 
find out about this longer bracket. Perhaps someone from Seawind can let me 
know as well as custom brackets they may sell. I like the idea of replacing the 
wood in the engine pods with something more durable. I am a bit concerned that 
these engines seem to have less power as the older ones asI felt a little thin 
on that department with my old motors. Again my old motors were not pristine. 
If it wasn’t so much labor I might look harder at the Honda 20’s. I really 
haven’t heard of much else in terms of engines being used. I read in the 
archives someone who put the power tilt engines in his Seawind but didn’t hear 
anything about the bracket sticking out. Would be great if the owner could 
comment for me. 

I have a long list before I would feel the boat is ready to go out the golden 
gate. Finish up replacing the standing rigging. Go over the running rigging. 
New sails and I imagine batten cars. I have original electronics but figure I 
will be beyond broke at this point. I might hire a captain for the leg from San 
Francisco to San Diego perhaps stopping off at the Islands along the way. Not 
sure how much hiring a captain costs.

Then Maybe the the Ha Ha (a big regatta from San Diego to Cabo San Lucas), will 
need some crew for that but I don’t think at that point I would need to hire a 
skipper feeling a bit more confident in myself. That still leaves my boat far 
away from Florida and  in a hurricane area. I am really itching to cruise the 
Sea of Cortez but can only take so much time off from work and really want the 
boat at my home in Miami. I really don’t want to sell her after all I have put 
into her and she would be such a fine yacht for Florida and Caribbean. 

Really missing sailing on her.

Eduardo


On Feb 17, 2014, at 5:54 PM, Michael Zotzky <michaelzotzky@xxxxxxxxx> wrote:

Eduardo,
 
My motors are XEHA.  Not sure what the difference in the A vs B.  It may be 
that the A has the electric and pull start, and the B has only the pull 
start?  I would be surprised if that were the case.
 
I had the same choice of going with the power tilt model.  If I remember 
correctly, I could get that model without the tiller on it, and wiring would 
have been easier.  My concern was that the mounting bracket for the power 
tilt sticks down much further, and I didn't want anything dragging in the 
waves.  Removing the tiller and connecting the wiring harness was not so 
hard.  Plus I couldn't see using the power tilt function anyway, instead of 
the standard pull-up bracket that comes with the boat.  Once the wiring 
harness was hooked up, both of my motors are started using the Seawind key 
switch.  I also hooked up dual tachometers and put them in a pod to the right 
of the standard instrument pod.  Makes it very easy to assure that the motors 
are both running the same speed.  Its not unusual for us to spend a couple of 
days motoring on the ICW to get to good cruising grounds, and having the 
tachs to know exact engine RPM's comes in very handy there.
 
I installed both of my motors myself.  Actually put them in the boat myself 
as well.  Just use the boom.  It would have been easier with another person, 
but I did a lot of measuring and moving, etc, to get them exactly where I 
wanted, and didn't need a helper standing around for that time watching.  (In 
other words, I sent my wife home!  She didn't find the installation 
experience as interesting as I did, apparently!)
 
Would I pay someone to do this?  Yeah, if I really knew the guy/gal would do 
a good job.  I have not had great luck with small motor mechanics.  In more 
than a couple of instances, had to go back behind them and fix things they 
messed up.  This way I knew exactly how to install, remove, wire, etc.  I 
picked up both motors new from the shop around 10 am, went to a friends 
garage to use his bench to clamp the motor on, removed the tiller and got 
ready for the wiring harness, carried it to the boat, installed, and was done 
with the first motor before dark.  Next day I did the second motor, and had 
them both running by end of day.  It really depends whether you like doing 
this kind of stuff or not.  I was most intimidated by the wiring, but as it 
turned out, it was pretty easy.


On Mon, Feb 17, 2014 at 11:25 AM, Eduardo Camps-Romero <ecampsromero@xxxxxxx> 
wrote:
First off thank you very much Michael for the write up and pictures. It took 
me a few days to get to this email and I will certainly be needing to read it 
over a few times if I choose to do the work myself.

A couple of questions for you or other members who might know. I just go off 
the phone with a local dealer  and the models are T9.9 XPB (power tilt), and 
XEHB (manual). The difference in price quoted was only $100 bucks. I am being 
quoted a bit over 3 grand per engine. I was told the XEHB could not be 
started with the key but at the engine. Is this true? Has anyone had 
experience with the power tilt, it would be a nice feature and it seems the 
XL2’s have them?  I am in Florida and my boat is in California so I may need 
to pay for labor. We’ll see how much they quote me. I have been quoted $4,000 
for labor before which seems rather steep and that figure might get me to try 
and do the work myself. 

 Thanks again for your time and thoughts,

Eduardo


On Feb 11, 2014, at 8:29 PM, Stephen Wendl <sww.scoaa@xxxxxxxxx> wrote:

for some reason this msg was dropped


Begin forwarded message:

From: scoaa-members-bounces@xxxxxxxxx
Subject: Auto-discard notification
Date: February 11, 2014 at 4:27:21 PM PST
To: scoaa-members-owner@xxxxxxxxx

The attached message has been automatically discarded.
From: "Michael Zotzky" <mzotzky@xxxxxxxxxxx>
Subject: Seawind 1000 Jumanji Re-Power
Date: February 11, 2014 at 4:26:33 PM PST
To: <scoaa-members@xxxxxxxxx>
Cc: <michaelzotzky@xxxxxxxxx>


Eduardo,
 
Here is my write-up after doing the repower on my SW1000.  I currently have 
about 50 hrs on each motor since the repower.  I would say the new motors 
are quieter, get better gas mileage, but do not have the torque of the older 
motors.  The power is adequate though.  These motors also have the flush 
fitting, which makes them very easy to flush out with fresh water after 
every use. 
 
They are considerably smaller – even though both are 9.9 hp – and take up 
less room in the box.  That also makes them easier to remove using the boom. 
 I did not dry dock the boat to do the motor change-out.
 
Michael
 
From: Michael Zotzky [mailto:mzotzky@xxxxxxxxxxx] ;
Sent: Sunday, July 08, 2012 4:02 PM
To: 'scoaa-members@xxxxxxxxx'
Subject: Seawind 1000 Jumanji Re-Power
 
Hello All,
 
Just wanted to share some info on our recent re-power of 2002 Seawind 1000, 
hull 123.  The original engines were 2002 year model Yamaha FT9.9D 
outboards.  The port engine failed after 1,100 hours (crankshaft & 
bearings), and the cost to repair the motor was estimated to be $2,600 vs 
$3,000 for new motor.  We chose to replace both engines with new Yamaha XEHA 
model outboards.  These are 9.9 hp, extra long shaft (25 in) engines – as 
were the original motors.  However, as Joe and others have noted, the 
original motors were the 323 cm3 (19.71 cu in) displacement outboard that 
used the same block as the 15 hp.  The new 9.9 Yamahas share the same block 
as the 8 hp models with 212 cm3.  I cannot comment on thrust generated by 
new motor vs the old ones, as they’ve only been run a few minutes so far.  
On the plus side, the new motors weigh less, are smaller, and quieter – and 
may burn less fuel.
 
Anyway, back to the re-power.  The choice facing anyone in the US doing this 
is to buy: a) model with remote shift and throttle setup, but with power 
tilt and trim (and a very tall mounting bracket that requires modification 
of the motor pod), or b) model with tiller and manual tilt and trim (and 
shorter mounting bracket).  We opted for selection b), and ordered the 
stainless parts from Seawind to convert from tiller to remote operation.  
(Current cost is $315 per motor for the Seawind parts, plus $70 shipping 
from Aussie land.)  The two-motor bundle of parts is shown in the picture 
labeled “ONE – SEAWIND KIT”.  We disconnected the shift cable in the motor, 
by pulling out one very small cotter pin.  This is going to take a long 
screwdriver to bend flat, and then a set of needle-nose pliers to pull it.  
Just follow the shift cable to find it.  The throttle control actually 
consists of two cables that pull in either direction.  You can loosen the 
cables and then the slugs on the end have to be worked thru some slots to 
disconnect.  Then disconnect the wiring (unplugged the two starter button 
wires, and the two kill switch wires), and completely remove the tiller 
handle.  You can see in picture TWO that the only remnants of the tiller are 
the two holes (top, right).  I saved the tiller assembly as when I was 
selling my old working motor, there was a lot of demand from fishermen 
wanting to use them for kickers, but few wanted to deal with the remote 
controls.  This will allow me to convert the motors back to tiller operation.
 
On the tiller side, is a soft rubber section that is about 3 inches wide by 
1-1/2 inches tall that has three holes – one for the power cable, one for 
the throttle and shift cables, and a third hole for the small wires of the 
kill switch and starter button.  This rubber section pops in and out pretty 
easily.  We removed the new power cable, and used the hole to hookup the old 
power cable to the motor.  The throttle/shift cable holes were filled with 
black silicone and sealed – since you are going to be moving these cables to 
the other side of the motor.  The third hole – a round one – was used to run 
the electrical harness cable into the motor.  Note that we also re-used our 
old 7-pin harness for this, and did not buy a new harness.  (Re-using the 
harness and the power cables also avoided having to rerun and seal these 
thru the bulkhead.)  Look at the rubber section, and compare it to the cable 
and harness wires, and it’s pretty obvious which hole to use for the power 
cable (flat), and which to use for the wiring harness (round). 
 
Wiring was very simple as Yamaha wiring is standard color.  Merely hook up 
the harness wires to the same color wires in the motor.  All of the 
connections are on one side of the motor, and held in place in a bracket.  
There are also a couple of connections in the front.  The male ends on the 
harness plug into female wires on the motors.  Some female ends of harness 
wires had male ends in the motor.  It was pretty idiot proof.  Although I 
was really concerned about this beforehand, wiring turned out to be the 
easiest part of the re-power.  Go ahead and wire up the harness before you 
put the motor in the well.  If you look at picture one, you can see how the 
power cable and wiring harness fit under a plastic fitting near the top 
right, and then lead into the rubber panel on the motor.  I also zip tied 
these two cables to this fitting, so they don’t move.  Near the top of 
picture TWO, you can also see where all of the wires come together.
 
Now for the Teleflex cables.  The Seawind parts include a bracket that bolts 
to the bottom cowling of the motor, using existing holes.  The throttle and 
shift cables are held in place with Teleflex cable clips (also included in 
the Seawind kit).  It is a fairly sturdy bracket, and needs to be as the 
cables put a lot of stress on it.  The bracket is well-made, with the only 
disappointment being the holes pre-drilled on the bracket are not the same 
spacing as the Teleflex cable clips.  So be prepared to drill new holes – 
which unfortunately need to overlap the old holes – or “widen” them however 
you can.  Make sure you have new bits as stainless is not easy to drill, 
especially when the new hole overlaps the old. 
 
For the attachment of the throttle cable on top, the holes were in the right 
location, but just needed to be correctly spaced.  For the shift attachment 
on the side, we found that drilling new holes about one-half inch closer to 
the motor allowed for more thread in the plastic end piece of the cable.  
(In the original hole position, there was only about 1/4 inch of the cable 
rod threaded into the end fitting.)  In picture THREE, you can see the cable 
attachments.  The choke and the hard rubber panel on this side of the motor 
are removed.  Note that the throttle is on the right, and the shift cable on 
the left.  (Ignore the second set of holes we drilled further in from the 
throttle cable attachment.  I was trying to see if moving it back a half 
inch – as was necessary for the shift cable – but this moved it too far 
back.) 
 
Another thing to note in picture THREE is that the Seawind bracket is 
attached via the two Phillips-head screws seen below the throttle cable.  
(Note that you have to buy all of these screws – they are not in the Seawind 
kit.  If I had thought about it, I should have noted diameter and length of 
each of the screws we used.  We ended up buying several sizes, and cut them 
off with a hacksaw to get a precise length.)  I used stainless steel 
washers, separated from the aluminum motor with nylon washers – to prevent 
corrosion.  I layed a couple of sections of electrical tape on the top of 
the bracket that comes in contact with the motor, to prevent corrosion as 
well.  Nylock nuts were used on all screws.  Also, you can see that I used 
black heat shrink tubing to seal the connection of the stainless cable tube 
to the cable end fitting.  On my cables (old), these tubes had separated and 
left wire exposed.  Hopefully this will limit the exposure of the wire 
section to salt water.
 
The black round fitting that is about two inches to the right of the 
throttle cable – with a rubber cap to the right of that – is the new Yamaha 
fuel line fitting.  They are now round, and you twist on the hose.  The 
short black hose on the left side of the motor is the flush hose.  I 
eventually extended these up so they could be accessed easier.  (More on 
that later.)  The water hose end fitting normally attaches to the motor, but 
this bracket was removed as it was in the way of the new shift cable 
placement.  Note that this end fitting must stay connected when the motor is 
run, or else the water will go overboard and not cool the powerhead.
 
Unfortunately I do not have better pictures of the shift connection 
installed.  You can see the fitting in the middle of the SEAWIND KIT picture 
earlier.  Probably the best piece of the Seawind kit is this short stainless 
steel arm that attaches to the shift axle running across the motor.  If you 
look closely at picture THREE, this axle runs below the attachment point for 
the throttle.  You can see the shiny stainless fitting coming in from the 
left side of the motor, and held in place with a hex-head screw.  Whereas 
the Yamaha kit has this shift lever made in plastic, and turned up, the 
Seawind kit features it in stainless, and turned down.  A rubber cap is 
removed from the side of the motor, and the Seawind piece is slid onto the 
shift axle, and fastened with a bolt with metric threads.  The bolt threads 
into the axle.  This is really the only metric bolt you will need to buy 
(unless you live outside of the US).  Oh, and one more thing I did before 
sliding on the Seawind shift lever was to put two o-rings on the piece.  
There is not enough space for them to fit between the lever and the motor, 
but on the outside they can act as a bit of a guard to limit water splashing 
in between the shift piece and the motor. 
 
If you look at picture FOUR, you can see the choke installed, and the hard 
rubber panel at the base of the choke pull in place as well.  This panel 
needs to be drilled so that the throttle cable can fit thru it.  This takes 
a lot of measurement to determine where to drill, and a 1/4 in hole.  (I 
stretched tape across the opening, straightened a coat hanger, and ran it 
thru the Teleflex cable bracket to the throttle end fitting to see where the 
hole should be located to line up.)  The rubber drills very easily.  I 
spaced up a bit size because a 1/4 inch bit yielded a hole smaller than 1/4 
inch.  After you drill the hole, take a sharp knife and cut a slit from the 
hole down thru the bottom of the rubber panel.  This makes it easy to put on 
without having to remove the cable.  The slit closes up watertight when the 
metal piece on top is bolted on.  Near the bottom of picture FOUR you can 
see three holes in the bracket that were not used.  The outside empty holes 
were the original ones.  The middle hole is one drilled to fit the Teleflex 
clamp.  The screws shown are for the final placement of the Teleflex clamp 
(which is on the other side, and cannot be seen in this picture.)  So you 
might want to check your shift cable length before drilling any new holes.
 
As the shift lever is not turned down, whereas the old motor lever was 
turned up, the next step required is to disassembly the Teleflex 
shifter/throttle control and move the shift cable to the other side of the 
cam.  I removed the hose clamps in the starboard hull closet below, and 
tugged on the cables to try to get some excess so that the Teleflex assembly 
could be pulled up to access the cable attachments.  This is where things 
got bloody as the internals of this mechanism have a host of sharp parts.  
Also be careful that you don’t pull the assembly so far as to break the 
soldered wire connection that tells the key switch the motor is in neutral, 
and motor circuit allowed to start.  This is easy to figure out once you see 
the assembly internals.  It would probably help to have someone below 
helping, but not necessary (as I did mine myself).  Note that if you don’t 
do this step, when you move the shift forward, the motor will go into 
reverse.  As I had both an old and new motor installed at the same time.  I 
had to disassemble this assembly twice.  I thought about doing both sides at 
the same time when doing the initial, port motor installation, but didn’t 
think anyone test driving the old motor would be impressed by it running 
backwards!
 
So that finishes the heavy stuff.  Earlier I pointed out the water flush 
hose.  I removed the end fitting and added a 5/16 inch barb-to-barb 
connector and about two feet of Teleflex 5/16 inch fuel hose to extend the 
end fitting up to a reachable level.   See picture FIVE – FLUSH HOSE.   I 
also enclosed this hose in the corrugated plastic tubing that is normally 
used to encase wires and prevent them from chafe.  You don’t want this piece 
of hose to chafe thru, as your cooling water will be dumped overboard.  I 
screwed the end fitting to a small piece of high-density plastic.  The 
screws come from the back of the plate, into the plastic fitting – so you 
will need to countersink them.  Then I screwed the plate to the motor box 
with 1/2 inch long screws.  Be careful here as the motor box is very thin 
and you can easily drill thru it.  (Of course, if you don’t care about screw 
heads showing, you can always just drill thru the box and screw into the 
plastic fitting!)  I zip-tied the tubing to the motor bracket to keep it 
from chafing on the motor or the shift cable.  It probably needs an 
additional clamp added to keep it from falling into the motor well when 
disconnected.  Only other thing to note in this picture is that the fuel 
hoses are fairly long, so we can lead them back and hook them into a special 
cap on the Honda generator.  When they are hooked to the outboard, there is 
a loop of fuel line velcro’d on the wall.
 
Ok, so you probably noticed from picture FIVE that the footprint of these 
new motors is very much smaller than the older motors.  Plus Yamaha listed 
the old 9.9’s at 116 lbs, but I suspect that was closer to 120 lbs based on 
hefting them off and on the boat a few times.  We weighed the new motor with 
the tiller removed, and it came in at exactly 100 lbs.  It is noticeably 
lighter to carry than the old ones.  Compare picture SIX to SEVEN to see the 
difference in size.
 
Included in the Seawind is also a bracket to keep the motor from turning.  
Both the old and new motors have the same friction lever that keeps the 
motor from turning when engage, and allows it to turn when loosened.  As 
this still works on both of my old motors, and I like the ability to turn 
them when working on them, I did not install the Seawind brackets.  It also 
appeared that the friction levers had to be disassembled on the motors to 
install the Seawind brackets.  If motor turning ever becomes an issue, I 
will pull the motors and install them. 
 
To-date, I installed the port motor, but had a bit of delay on the starboard 
motor installation as I left the old one in place while trying to sell it.  
(Generally people want to see them run before purchase!)  A week ago the old 
motor sold, and I installed the new starboard motor as well.  Due to other 
commitments, I have only run each of them a few minutes, flushed them, and 
left the boat.  The new motors are very much quieter, but “wiggle” much more 
than the older motors.  If it was a two-stroke, I would say this is from 
break-in, but not sure about four-stroke.  The previous owner replaced the 
wood on the starboard motor bracket with plastic Star Board, and as the port 
wood was showing some cracking, I did the same to the port side when we had 
the engines off.  I also replaced all of the board attachment screws as they 
had evidence of crevice corrosion, and it was very easy to do when the 
motors were off.  I also put new bolts in to screw the motors to the 
brackets, and note the hole placement is not the same for the new motors – 
so these have to be drilled.  (One of those 12 inch long, 1/4 inch diameter 
bits does this easily.)  I have purchased new hour meters and tachometers, 
and hope to install all of this in the next week or two.  We are planning a 
long trip in early August, so would be good to get some of the motor 
break-in done prior to departure.
 
Michael Zotzky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Four.jpg><One - Seawind Kit.jpg><Seven - New Motor.jpg><Six - Old 
Motor.jpg><Three.jpg><Two.jpg><Five - Flush Hose.jpg>

_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members


_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members

_______________________________________________
Scoaa-members mailing list
Scoaa-members@xxxxxxxxx
http://smtp.scoaa.net/mailman/listinfo/scoaa-members

Other related posts: