[sugpro] Re: Sugar Shot to Space 12" booster test

  • From: "Rick Maschek" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("rickmaschek")
  • To: "sugpro@xxxxxxxxxxxxx" <sugpro@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Dec 2022 21:47:05 +0000 (UTC)

 Ben, we are using 2", 3", 3", 3.5" and 4" steps.
I have two sections of tapered aluminum street light pole that I thought would 
work great for large motors but when we tried it on our 8" eight foot tall 
motor, I was in hopes that once it was pulled an inch or so it would easily 
slide out...nope. We found that much surface area on the long mandrel was too 
great and we ended up breaking up the propellant during removal. I'm sure the 
pressure generated by 7-8' of propellant on the lower part of the mandrel was 
just to great to be easily removed.
I've used compression on my 4-6" grains in the past but stopped in the last 
year or two but with this experience, I might rethink. One of the issues with 
grains of this size is the timing and fit of the compression disk. The heat of 
all this propellant keeps the top liquid for a long time (hours) and the 
compression disk would have to be placed on top when the propellant was just 
right...to soon and it pushes out liquid and if too 'hard' it becomes useless 
for compression. Maybe I've just gotten use to heating the propellant just hot 
enough to melt/pour and no hotter. This last final grain was done after the 
fourth grain and I think with daylight running out the temperature was turned 
up to melt faster. Hotter melt means more expansion and more contraction when 
it cools. Would that be right?
I still remember our 'Double D coreless' grains. I cast them without internal 
cores, two flats were made on the exterior opposite sides and the rest was 
epoxied with fiberglass to inhibit. The grain burned on the outside inward. The 
epoxy fiberglass seemed to work but that was on motors burning for 3-4 seconds. 
I think I would like to do the epoxy and new casting tube method similar to 
what David said. If it works ok, I'm almost wanting to do that with the four 
other grains.
Thoughts on the epoxy?    On Monday, December 19, 2022 at 01:26:57 PM PST, Rick 
Maschek <rickmaschek@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:  
 
  
Thanks for the input and suggestions, all have been discussed and I've used 
several in the past but on 'smaller' 4 to 6" grains.Our two piece 'safety 
nozzle' is built with a 6" hole in the convergent piece. The 3.3" throat and 
divergent cone slides in from the outside and is bolted on. If the pressure 
gets too great it is designed to blow off well below casing burst strength, 
greatly reducing the pressure out the 6" diameter 'hole' and saving the rocket 
while still thrusting vertically. I've never yet tested the design but it seems 
like it would/should work.
I used up my supply of sorbitol on this 635 pounds of propellant motor and was 
looking to buy another 1,000 or more pounds of sorbitol...STICKER SHOCK at the 
current inflated prices for the next purchase. Mike Brinker has offered some if 
we need to cast a new grain. The last time we bought some, I think we bought 
2,000 pounds and split it 3 ways. I found a place that's even cheaper but when 
I called that price was for a 150,000 pound bulk shipping container full from 
China...anyone want to go in for half?  
I am inclined to coat the outside of the propellant and the inside of the new 
casting tube with epoxy, and slide the new casting tube over it while insuring 
enough epoxy on top to get pulled in so no space is left empty as the tube 
slides down. If some of the epoxy stays on top that will be fine as we had 
thought about inhibiting the top surface of the bulkhead grain to limit the 
heat to the bulkhead although we expect several inches of hot liquid slag to 
form on the bulkhead. We also considered and still might leave a 1/2" disk of 
plywood insulator on the bulkhead. As with our previous motors, we expect 
EVERYTHING flammable inside the motor to get consumed...casting tubes, O-rings, 
etc. Nothing was found inside the steel case post-burn except the thick 4" 
layer of slag on the bulkheads.
Eric mentioned 'flex seal' yesterday. That would be the easiest and least 
expensive to do but I've never tested it in a hot environment for a 15-20 
second burn.
Thoughts?    On Monday, December 19, 2022 at 11:09:58 AM PST, Ben Brockert 
<wikkit@xxxxxxxxx> wrote:  
 
 You mention “smallest core”: are you going for constant velocity through all 
the grains, or a couple steps?
Weird to say, but congrats on not firing it. There are many projects where’d 
they get go fever and say “ah well we’ll just fire it with one less grain, it 
will be pretty close”. 

On Sunday, December 18, 2022, Rick Maschek <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> wrote:

 Test firing was scrubbed, grain #5, the bulkhead grain with the smallest core 
and the last one to be cast showed some casting tube debonding. Eric slit the 
casting tube and we peeled it off. The Good news is that the entire grain 
looked good, no cracks and only a couple of tiny voids (like small bubbles). 
Surprisingly, considering it has the smallest core, this was the hardest 
mandrel to remove with Eric having to pound on the aluminum motor tube to 
remove it. The grain was very solid.
We are discussing how to repair it or if we make a new one.
    On Sunday, December 18, 2022 at 10:43:55 AM PST, Daniel Kirk 
<dk54321@xxxxxxxxx> wrote:  
 
 Can't wait to see the video!
On Sun, Dec 18, 2022 at 12:27 AM <dustin@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

Your aren't going to static test it in that truck bed are you ?

Just kidding,   I couldn't resist.

All the best,
Dustin



On 2022-12-16 09:23, Rick Maschek wrote:

Tomorrow may be the make-or-break day for Sugar Shot.

We will static test our 12" (300mm) five grain S-26,500 KNSB motor
with a total impulse of 355,000 Nsec

Finished 9' (2.7m) long motor case being transported to FAR

Rick

-- 
NULL


  
    

Other related posts: